近日,我司摩擦片售后维修杨组长带领他的维修团队在时间紧、任务重的情况下,精心自制摩擦片,让客户CK3263数控车床的电机得以“重生”, 直接为客户节省采购电机费用三万余元。
公司老客户车间一台CK3263数控车床上的电机突然发生故障,不能正常运转,这台车床是非常重要的加工设备,不能及时修复就会耽误生产。钳工、综电维修各技术人员对电机进行检测分析,发现这台电机是日本一家公司生产的一款较老的交流伺服电机,抱闸摩擦片已经严重断裂,无法修复再利用,更大的问题是市场上买不到这种摩擦片了,维修一时陷入困境。客户找到了我司寻求技术援助,我司仓库也未找到此类摩擦片样品,因为数量太少也无法机器批量生产,杨组长决定带领维修组的同事纯手工定制此摩擦片,
说干就干,第一步就是寻找摩擦片的原材料。这种材料没有存货,找来找去,杨经理还真找到了一块合适的摩擦片材料。但在后续加工时,由于摩擦片材质问题,很容易碎裂,杨经理就将大的扇形原材料一次性加工出六件摩擦片的雏形。一个问题解决了,新的问题又出现了,由于材料易碎,摩擦片的咬齿无法在机床上加工。怎么办?“只能人工动手做”,技术人员测绘,划线,带领组员用工具小心翼翼地制作咬齿。那么多咬齿,稍微不合适,装配起来就不行。通过长时间耐心制作,一次次装配,一次次调试,再一次次打磨,功夫不负有心人,在损坏了三件雏形后,他们终于完成了摩擦片的自制。装配后,数控机床很快排除了故障,又听到了机床发动机的轰鸣声。
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